陽極分公司焙燒車間自去年中旬更換1#煙氣凈化系統(tǒng)電捕焦油器極板以來,焦油捕集率及顆粒物吸附性大幅提升,電暈閉塞、系統(tǒng)電流波動(dòng)及積塵等現(xiàn)象也得到明顯改觀。近日,車間決定對(duì)2#煙氣凈化系統(tǒng)極板進(jìn)行全面排查、修復(fù)更換。此次極板修復(fù)更換工作,車間有效總結(jié)上次更換經(jīng)驗(yàn),對(duì)實(shí)施方案進(jìn)一步細(xì)化完善,確保全過程安全、高效、有序。更換前,維修人員根據(jù)電捕焦油器內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點(diǎn),制作了模具、清灰鏟等專用工具,并嚴(yán)格按照設(shè)備維修操作規(guī)程,辦理受限空間作業(yè)票,檢測(cè)內(nèi)部有害氣體指標(biāo),打開上下人孔通風(fēng),保證作業(yè)環(huán)境達(dá)到安全作業(yè)要求。更換過程中,在不影響正常生產(chǎn)的前提下,開啟2#系統(tǒng)電捕焦油器單通道運(yùn)行模式,由專人對(duì)故障極板進(jìn)行排查標(biāo)記,對(duì)無法修復(fù)的極板進(jìn)行集中更換,并隨時(shí)關(guān)注相關(guān)設(shè)備運(yùn)行及環(huán)保排放指標(biāo),嚴(yán)防環(huán)保污染事件發(fā)生。截止目前,2#系統(tǒng)3#、4#電場(chǎng)加工修復(fù)重錘80余個(gè),更換陽極板160余塊,更換陰極絲100余根,投入使用后,運(yùn)行狀態(tài)良好。經(jīng)過這次極板維修更換,焙燒車間整個(gè)煙氣凈化系統(tǒng)運(yùn)行二次電流、火花率、穩(wěn)定性等都進(jìn)一步提升,顆粒物吸附性、焦油捕集效果明顯提高。接下來,車間將根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,繼續(xù)對(duì)2#系統(tǒng)1#、2#電場(chǎng)損壞極板進(jìn)行修復(fù)更換,確保煙氣排放達(dá)標(biāo)達(dá)效,為分公司環(huán)保安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。 |